Проект «Эффективное использование данных измеряемых параметров» был инициирован метрологической службой литейного завода в 2019 году, а его реализация пришлась на первую половину 2020 года. Это один из проектов, принятых к финансированию в Корпоративном акселераторе «Биржа идей», направленном на поиск и развитие идей в области цифровой трансформации производства.
Исходной точкой для работы стала проблема низкой эффективности аналоговых приборов измерения, которыми на сегодня в большом количестве оснащено литейное производство. Основной минус таких средств измерения – доступность данных только в текущий момент, они не фиксируются автоматически и не собираются в базе данных. Поэтому в случае брака или поломки оборудования невозможно отследить сбой параметра. Глобальная цель проекта – оцифровка по возможности всех данных, касающихся производственного процесса на литейном заводе и влияющих на качество продукции и эффективную работу оборудования.
Пилотным направлением стал кокильный участок в производстве цветного литья. Здесь одним из ключевых технологических параметров является температура расплава металла в раздаточной печи кокильных агрегатов. Для получения качественной отливки температура металла должна находиться в строго определённом диапазоне. В ходе реализации проекта устаревшие приборы заменили на управляющие регистраторы новейшего поколения от одного из ведущих российских производителей. На регистраторах записана программа, которая позволяет автоматически поддерживать необходимую температуру в печи. Если температура металла пересекает верхнюю или нижнюю границу, работа оборудования блокируется, а оператору через световую колонну подаются предупреждающие сигналы. Кроме того, регистратор графически отображает динамику изменения параметра. Зафиксированные данные архивируются и доступны не только на самом приборе, но и в удалённом режиме.
Положительный эффект от реализации проекта в производстве цветного литья стали отмечать ещё на стадии отладки процесса. Так, анализ получаемых данных позволил выявить зависимость между ростом дефектов продукции и техническими простоями агрегатов, а также определить, что есть проблемы с температурой поставляемого расплава. Сейчас эти вопросы прорабатываются технологической службой завода. Их решение позволит снизить уровень брака продукции.
На данный момент работы проведены уже на десяти кокильных агрегатах. Согласно проекту подобными регистраторами будут оснащены все 19 кокильных агрегатов, имеющихся на участке. По подсчётам экономистов, проект окупится за полтора месяца, а экономический эффект составит более шести млн. рублей в год.
Работу по цифровой трансформации планируется распространить и на другие подразделения литейного завода. Сейчас метрологическая служба проводит анализ производственных процессов для подготовки новых проектов в этом направлении.
Да, про замелекесье просто забыли, ни парков, ничего
Мэрия показала, какой станет после ремонта городская баня на ГЭСе сегодня в 12:58Почему нельзя городу провести реорганизацию и сделать так, чтобы муниципалитет имел сети на своем балансе»? Почему за все должно платить население? Платежи за ЖКХ настолько высокие, что скоро населения Челнов по-миру пойдет! Причем половина денег утекает неизвестно в чьи карманы, кто-то за ЖКХ просто не платит. При этом никто ни за что не отвечает.
НЧТС: при нынешних темпах ремонта через 10 лет в Челнах будут изношены 70% сетей сегодня в 12:52Красиво будет. Спасибо
Мэрия показала, какой станет после ремонта городская баня на ГЭСе сегодня в 12:41Гость 789, почему пусто, мигранты будут пользоваться.
Мэрия показала, какой станет после ремонта городская баня на ГЭСе сегодня в 12:40
Гость 195
27 мая 2020 в 12:26
Мать моя женщина... с ума сойти...
Гость .35
27 мая 2020 в 13:10
Отличная технология внедрения, если кто пишет тему диплома по АСУ ТП или Системному анализу подходящая тема
Гость .35
27 мая 2020 в 15:11
А в чугунке зато металл вручную плавят, а АСУ ТП похерили.
У вас есть тема? Вы находитесь на месте событий? Напишите нам!